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凹版印刷機常見故障分析和排除方法

  圓壓圓直接印刷方式印刷,直接制在印版滾筒上,采用浸墨或噴墨方式給墨的設備就是凹版印刷機,這種設備是很多人經(jīng)常打交道的設備,為此此類設備要是出現(xiàn)故障的話該怎么檢測和維修,今日小編就來為大家分析一下。

  故障一。墨色濃淡不勻印刷品上出現(xiàn)周期性墨色變化的現(xiàn)象。排除的方法有:校正印版滾筒的圓度,調(diào)整刮墨刀的角度、壓力或更換新的刮墨刀。

  故障二。 印跡發(fā)糊起毛印刷品圖象層次并級、發(fā)糊,圖文邊緣出現(xiàn)毛刺的現(xiàn)象。排除的方法有:去除承印物表面的靜電,在油墨中加入極性溶劑,適當?shù)卦龃笥∷毫?,調(diào)整刮墨刀的位置等。

  故障三。堵版油墨干涸在印刷版的網(wǎng)穴中,或印版的網(wǎng)穴被紙毛、紙粉所充塞的現(xiàn)象,叫做堵版。排除的方法有:增加油墨中溶劑的含量,降低油墨干燥的速度,采用表面強度高的紙張印刷。

  故障四。 油墨溢出印刷品實地部分出現(xiàn)斑點的現(xiàn)象。排除的方法有:添加硬性調(diào)墨油,提高油墨的粘度。調(diào)整凹版印刷機刮墨刀的角度,提高印刷速度,將深網(wǎng)穴印版換成淺網(wǎng)穴印版等。

  故障五。 刮痕印刷品上有刮墨刀的痕跡。排除的方法有:使用無異物混入的干凈油墨印刷。調(diào)整油墨的粘度、干燥性、附著性。使用優(yōu)質(zhì)刮墨刀,調(diào)整好刮墨刀與印版的角度。

  故障排除

  筆者在多年與企業(yè)的一線生產(chǎn)工人、設備安裝調(diào) 試技師、技術(shù)工程人員的接觸交流中獲知,他們在工作實踐中,積累了豐富的凹版印刷中及時排除常見故障和 隱患的簡便易行的經(jīng)驗和體會。筆者收集整理了這些常 見的解決問題的方法 愿獻給常年工作在一線的印刷師 傅以資借鑒。 開機后常見故障排除:

  1.克服開機狀態(tài),有單極和雙極跳閘不送電 首先要檢查主電機控制柜的開關(guān)位置:

 ?、偃萘刻?現(xiàn)象容易出現(xiàn)此類現(xiàn)象,調(diào)整開關(guān)位置,增大容量,即 可解決開關(guān)跳閘現(xiàn)象。②檢查色組碟閥的控制電源線, 是否有短路或線路板燒壞等 若有應及時更換碟閥。

  2.人機界面通訊電纜被干擾 開機試車后 整機的通訊電纜受到干擾合上變頻 器的主回路開關(guān)后,干擾加重 導致無法調(diào)試。 造成的原因主要是觸摸屏通訊電纜鋁膜和外層的 屏蔽網(wǎng)之問有隔斷的有層塑料,使鋁膜和屏蔽之問接觸 不好,使通訊電纜接地不良,沒有起屏蔽作用。 正確的接法是將電纜剝開后.將里層的鋁膜去 掉,將中間的屏蔽網(wǎng)與總線連接器的接地完成接觸并 接好。

  3.快速調(diào)整電機同步 一般收放料A B軸機械 電子參數(shù)一樣.打同 步時以任一軸進行第一次同步調(diào)整 記下5OHZ (E1— 04=50H Z)能達到的最高線速度假設為1 20,然后進行 機械設定最高速(假設為200),進行比例計算,假設 5OHZ時最高線速度為l 20 最高速頻率=X83.33HZ輸 入到E=04里進行最高速的校正,即快速又很準確,因 文/曹春寶曹偉 此用同樣方法進行牽引主機的快速調(diào)整。

  4.主機啟動時,收放料牽引輥及電機出現(xiàn)劇烈 抖動伴隨巨大響聲 此時注意檢查驅(qū)動電機的編碼器.擺輥電位器的 齒輪間隙,調(diào)整牽引變頻器內(nèi)部PI D值中的P值參數(shù) 即可排除。

  動套準裝置問題的處理:

  1.DT950三色套色出現(xiàn)問題,不能自動套印 ①有可能是三色套印的光電頭到中繼箱的光纜在 中繼箱處丁l、T 2頭部線插反,造成無法正確跟蹤套 印、跑版。②打開DT950系統(tǒng)外蓋,仔細檢查各接線端 子 緊固松動線頭,對脈沖發(fā)生器及線路進行除塵,消 除隱患故障。

  2.DT950中繼箱燈泡經(jīng)常燒壞要檢查阻斷其他24V電竄入或燈泡供應電壓偏高, 其兩端電壓值保持在職11.5V時為宜。

  3.在自動套色時偶爾出現(xiàn)不自動跟蹤 偶爾出現(xiàn)不自動跟蹤的現(xiàn)象,而且中繼箱燈泡總 是燒壞,原因有二 一是其它24V電壓串入,二是燈泡 供應電壓偏高,開機啟動后用萬用表測燈泡兩端電壓 為1 2.5V時,可確定為燈泡供電電壓偏高.引起燈泡燒 壞 因此調(diào)整950系統(tǒng)中穩(wěn)壓電源電壓,使其輸出電壓 降低,為11.5V 則正常。

  以上,就是關(guān)于凹版印刷機常見一些問題和故障分析,希望能夠幫助到到正處于困惑中大家,最后大家對此設備故障維修和檢測有更好的方法,歡迎大家留言,我們一起來學習。